Deux sorties dans les dernières semaines pour essayer de faire voler le tricopter.
Lors de la première, avec les pieds en polystyrène, le tricopter est monté à 5 mètres et a coupé les moteurs (soit un fil s’est déconnecté, soit j’ai descendu trop vite le « throttle » sur la télécommande). Résultat, les pieds en miette et pas de possibilité de re-voler, au moins les pieds ont bien amorti la chute.
Deuxième sortie, avec un recyclage un peu astucieux pour les pieds (voir photo ci-dessous).
J’ai pu prendre un peu plus le temps d’ajuster les réglage, mais un crash est arrivé au bout de quelques secondes à nouveau : direction inversée, vu qu’il tournait j’ai aggravé le virage et il a fini par terre. Résultat : une hélice cassée. J’ai des bouts de vidéos mais je ne maîtrise pas encore bien la publication vidéo (html5 tout ça…).
Donc voilà, on avance, avec un apprentissage par l’erreur, à chaque crash sa leçon.